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小人物的医化三十年-第201章

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    阮森明的后事处理完了,吴总的情绪平复下来,重心回到了企业工作上,DMAC回收进展顺利,三批料结束后,王近之等编写了操作规程与操作记录,正式移交给车间。

    因为三光气事件,碘普罗胺的单酯交换路线被叫停,王近之又一次被安排临时性地主攻碘普罗胺,韩国客户反馈的路线是用三碘异酞酰氯为起始原料,生成中间体酰氯后,再进行选择性反应与氨基甘油生成单酰氨,再进一步与甲基胺基甘油反应生成主链,后处理的过程与老路线相同。

    从韩国客户这里了解到的只是一个反应方程式,没任何具体条件,怎么操作?张亭婷通过陈洪仕补充了一些技术资料后,与杨伟雄开始小试。如用DMAC等偶极非质子溶剂,体系全溶,但反应活性太大,选择性低,改用其它如四氢呋喃等溶剂,氨基甘油不溶解,分散性不好,同样地产生了大量双交换产物,无法高选择性地得到单酰胺交换物。

    怎么办?这一关不能迅速过去,后面的中试无从谈起,王近之想了一想,饮料行业中,为了实现固体悬浮,采取的方法之一就是用均质胶体磨通过高速旋转,把固体或不溶解的两相液体打散成极细的胶体,从而达到充份混和的目的,只要混和充份了,反应选择性变会改善,不仿在这个产品中一试。

    实验室胶体磨订购到位了,就一根细小的管子,里面是个高速旋转的叶片,转速达到三千转每分钟,嗡嗡声中,反应液被打成牛奶状,第一批料液一测,主峰含量达到91,反应的选择性比报道的更好,可是,反应结束时是牛奶状悬浊液,不会沉淀,一过滤就透过了滤纸。实验是失败了,可也给了课题组一个启示,只要混和充份,就能够得到主峰含量较高的单酰按产物。

    怎么办呢?用混合溶剂试一试,助溶作用最好的自然是偶极非质子溶剂,把它与四氢呋喃等进行搭配,应当可以得到较好的结果,王近之一咬牙,建议张亭婷与杨伟雄按这个思路进行小试。三天下来了,九批实验,每一批的结果都不理想。

    王近之想到了碘佛醇水解物反应中,按理论推导,酰氯很容易与水反应,实际上,可以在水中进行结晶,说不定在醇中也有类似的情况,这么一设想,干脆,采取了异丙醇、乙醇等作为辅助溶剂,对氨基甘油助溶后再进行反应。

    “甲醇与乙醇不行,有酯生成,异丙醇真的没什么副反应呢。”杨伟雄手拿着报告单一路小跑地来到实验室,报告反应结果。

    反应结束后,冷却结晶得到固体,经过水洗与一次打浆,双氨产物因为与水的溶解度较好,大部分被去除,最后,得到合格的单交换产物,整个实验中最困难的这一步被突破了,紧接着的是与甲基氨基甘油反应,生成主结构。

    单酰氯与甲基氨基甘油反应没什么选择性,按理说难度不大吧,王近之参照碘佛醇水解物的制备工艺进行投料,结果,液相纯度只有87,有11的单酸产物,很显然是酰氯水解了。

    难道说甲基氨基甘油与氨基甘油只差一个甲基,活性却相差这么远?王近之不可理解,无可奈何之下,只能把单酰氯真空烘干后再与甲基氨基甘油在DMAC中进行反应,这下子,反应顺利进行了,反应结束后的操作与老工艺完全相同,小试已达到了预期的目标。

    小人物的医化三十年

 五百四十五章 双酰氯路线中试

    根据现在小试结果,还有放大风险,最明显的问题就是与三碘异酞酰氯差不多,这个酰氯烘干过程中会分解。要不要进入中试,王近之犹豫不定。

    “王总工,客户都等不及了,说下个月再不交货就要把订单给取消了。”手机那头,周姣朋焦急地说道。

    确实,这个合同拖得特别长,从上次车间出事到现在,没有进行过生产,与原来的合同交货相比,已拖了整半年,可中间体酰氯不稳定的问题不解决,往下投料,结果并不乐观,实验人员紧张,王近之又借了王强志参与到小试中。各种方案双管齐下,终于发现,利用二氯甲烷带水,可以在40度以下就把水带干净,不需要烘干。

    非均相反应,对搅拌的要求很高,王近之与车间副主任王水皮及王强志商量后,降低了主反应釜的搅拌浆并更换成无级变速的电机,让转速可调,同时,加了一个二氯甲烷带水的分水器,并增加了冷冻水冷却蒸出的二氯甲烷。

    中试投料了,单酰胺化反应液中控结果,主峰约11,基本上与小试相同,反应结束,蒸去四氢呋喃溶剂后,加水冷却压滤,得到粗品,再加大量的饮用水水洗压滤机后出料,咦?怎么中间有一些块状物,按小试类比,这些块状物极可能是水洗不到位而留下的双酰胺副产物,送样赵定岳处分析,结果显示,块状物双酰胺含量大于40,如进入下一道工序,必然会导致成品质量不合格。

    怎么办呢,重新投到反应釜中再打浆一次试一试,看能否把双酰胺溶解洗去。王水皮安排操作工用低温水打浆三小时后压滤,压滤机出料结果,虽说块状物数量少了很多,可明显地还有少量的存在,混和后整批物料能否达到合格要求是个未知数。

    每多打一次浆就多一份工作量与料液损失,因双酰胺指标要求小于02,而压滤出料有不均匀性,而是否清洗达标无法制定适用的中控质量标准。要均一,理论上得把湿料打粉成细颗粒再用水打浆,利用现有的设备达不到这个要求。王近之与王水皮、王强志最后形成了统一意见,为确保质量,这一批料再打浆压滤一次,先往下走,下一批一定得好好地加以控制。

    二氯甲烷带水的时间比小试长了好多倍,小试一般二小时能够结束,而生产上足足带了十四小时,分水器里才不再有水珠冒出,不过带水后的操作倒十分顺利,很快与N…甲基氨基甘油反应,生成碘普罗胺主结构,由液相色谱看,杂质构成与原工艺路线极相似,没有树脂比较难分离的杂质。三人松了一口气,虽然操作繁些,订单还是有把握完成的,可一想到任务完成后,工艺如何转移到生产线,三人就头皮发麻,正常生产打浆压滤反复三次,无论谁接都不会接收。

    王水皮出了个主意道:“要不,我们在压滤机里带压打循环清洗试一试,清洗压力大,渗透性强,效果可能会比打浆好。”

    在压滤机里不退料,就不会大幅度地增加劳动强度,试失败了也没物料损失,试就试呗,王近之想了想,答应按王水皮的意见洗涤一料。具体怎么操作比较好呢?三人讨论后确定了细节,打循环的内压保持在03MPa以上,每次循环时间一小时后换水,先以电导率指标作为中控,当电导率低于300时,再换水,升压力到05MPa,打循环2小时,吹干12小时后出料。所有的参数都建立在合理假设的基础上,没有任何实验数据的支持。

    第二釜按这样的条件操作,结果如设想一般,从压滤机退出的固体料全是均匀的粉状,没有肉眼可见的硬颗粒。

    小人物的医化三十年

 五百四十六章 4-碘咪唑

    从头到尾共两个月,350千克的客户订单完成了,工艺上各个参数也都现实可控,总结汇报时,王近之的喉咙有点响。

    “可是,你这个产品单酰胺化反应用的是四氢呋喃与异丙醇一起的混合溶剂,回收后得到的是两种溶剂的混合物,不是单独的溶剂,这叫我们注册怎么办?无法确定回收溶剂的质量指标啊。”林利勇首先对工艺提出自个的问题。

    这个问题在左氧中已反复地提过了,左氧的回收溶剂就是N…甲基哌嗪与DMSO及三乙胺的混和物,每次投料前根据气相分析结果,把比例补充到工艺规定的成份,现在面临同样问题,怎么就不行了呢?王近之不可理解,面红耳赤地站起来反驳。

    林利勇解释了法规对回收溶剂的看法:“这个不一样的,当年要求比较宽,现在严起来了,对于回收溶剂的成份与套用次数都有严格要求,除非你们能提供依据证明,如双组份回收,每次得到的比例是基本恒定的,不需要计算即可投料,不然的话,审计员会认为出错可能性很高,而给予否定。”

    混合溶剂是简单蒸馏而得,又没上过塔,怎么可能保证成份均一恒定呢?中试无多余的回收塔,要解决,唯一的办法就是编一份上塔记录先上报,在正式设计时把塔考虑到里面。

    只要能过就行,碘普罗胺现在只有一个客户,正式上合成车间不知猴年马月呢,讨论结束,王近之松了口气。近一年来,总工办做的是什么呀,东一榔头西一棍的,一次又一次的紧急任务,没几项与设计有关的,这下子可以回归到设计上来了吧?

    王近之向吴总请示下一步的设计任务时,吴总断然否决说:“不行,在春假前,你们还得配合江西分厂完成二吨4…碘咪唑的试生产任务,江西分厂目前没生产设备,他们会带工艺过来的。”

    又是紧急任务,随着碘普罗胺的完成,临时课题组已解散,无可奈何下,王近之借用了张亭婷与郭东卫凑出一个课题组,进行前期的技术接收。

    江西分公司的金敏非总带着技术人员过来,首次技术交流会上,断然地否定接收说:“我们的工艺很成熟,只需要借用车间管理人员与操作工,其它的我们自个指导。”

    王近之乐得清静,吩咐王水皮与赵一成叫他俩听从金总指挥,自个进行碘佛醇的设计去了。

    二周后,吴总召集4…碘咪唑生产会议,很奇怪的是,金总他们江西团队一个人也不在了,吴总在会议上说:“4…碘咪唑项目从今天开始,交由总工办负责,二十天内完成二吨订单。”

    王近之极奇怪地问道:“金总他们人呢?我们连小试都没做过一次呢,怎么负这个责?”

    了解结果,中试投料后,第一批收率偏低,金总指挥第二批开始
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