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的是小试的千倍以上。
山穷水尽已无路,柳暗花明却无村,面对着这一系列的困境,毛工束手无策了。
三百八十八章 旋光问题
“没事,没事,三碘异酞酰氯可以外购的,可以临时放一放,还有一个侧链是乙酰氧基丙酰氯也很要紧,要不,你们课题组先把这完成了,等着赵定岳把中控方法建立好了,你们又有了思路后再做。”见毛工沮丧的样子,吴总连忙安慰道。
王涛锦组的碘帕醇小试又取得了进展,原来的合成中,dac是通过水夹带来去除的,现在,经过改进,可以在乙酸乙酯为溶剂的条件下进行反应,这么一来,树脂吸附的牢固性加深,不用喷干二次,一次性收率又有了一定幅度的提高,如侧链价格下来,成本可以达到与碘海醇同样的水平档了,当然,具体的成本还得中试后才能得知。
丝氨醇已由合作伙伴的厂家试生产成功,如誓太灵要进行中试,随时可以供货,这侧面上对毛工的技术二部也造成了压力,同样是四步反应,一个毕业才一年的大学生搞成了,二十多年工龄的老研究员搞不成,脸面往哪里放?
资料报道的l…乙酰氧基丙酰氯合成路线是由乳酸与冰醋酸在硫酸催化下,用苯带出反应生成的水,先把羟基进行乙酰化保护,再与氯化亚砜反应生成成品,整个过程只有两步,吴总给了毛公一个月的时间,要求拿出合格的成品。
一个星期后,王近之问了问实验员潘满建他们的进展,得知他们已制备得到l…乙酰氧基丙酸,可是,纯度只有百分之七十一,中间体沸点很高,无法蒸馏提纯。
很明显,是乳酸产生自聚,生成了可观数量的双聚及少量的多聚体,如用这两种原料进行反应,唯有先把乳酸减聚,同时大幅度地提高冰醋酸的配比才能减少这个副反应。在制备乳酸左氧时,王近之在这上面吃尽了苦头,周未的联合分析会上,王近之提出了这个建议。
“原来如此,我只想到加大冰醋酸的比例,没想到采购的乳酸自身的自聚。”毛公恍然大悟。
一个星期后,毛公把二百多克l…乙酰氧基丙酰氯样品交给王近之说:“赵定岳给打过气相了,纯度达到99,质量应当能达标了,你给小试验证一下试试,与外购的有什么不同?”语气中信心满满的。
两天后,验证性的反应液结果出来了,与外购的相比,反应液中的乙酰基杂质多出了百分之零点三。别小看这个杂质,在后处理中是很难精制的,高出这么多,就代表着得多精制一次,损失收率十多个百分点,本来的利润就不高,这么一来,就没有产业化的生产价值了。毛公又一次陷入困境,气相指标更好,为什么验证结果更差呢?
“产品中氯化亚砜没蒸干净,易与分解的乙酸反应生成乙酰氯,再进攻苯环氨基,生成乙酰基。”王涛锦在分析会上站起来给出了结论。
被一个毛头小伙子指出自个的错误,毛工脸上有些挂不住了。不过,事后一想,事实确是如些,只能按照王涛锦的要求重新蒸馏了一次。再次小试跟踪,中间体分析合格,一路地做到了成品,送样到赵定岳的分析室进行全分析。
第三天,赵定岳拿出报告单说:“两个样品的液相纯度与其它指标都合格,,但是,有一个样品的比旋度指标不对,距合格指标低了很多,经过查核,是技术二部合成的乙酰氧基丙酰氯往下制备得到的碘帕醇。”
比旋度不合格,不会搞错吧,酰氯的旋光性主要是由釆购的乳酸决定的,而乳酸是生化制备的,只有左旋体,难道我的运气这么差,用的是合成乳酸?毛工一万个的不信,现场看着赵定岳把样品配好放到旋光光度计里。
三百八十九章 氯代物杂质
结果出来,比外购的足足低了一半,毛工傻眼了。我完全按资料做的呀,怎么可能呢?
“没什么不可能的,催化剂错了引起消旋,不该用硫酸催化的。”宋俊文与李均森碘佛醇中试已告一段落,也共同参加分析会,宋俊文当场指出消旋的原因之所在。
“经过研究,发现比旋度是把液体放玻璃管中通过光照,可以在酰氯时直接测定,与外购产品对比,不需要制备到碘帕醇。”赵定岳也提出自个意见。
“这还需要研究?乙酰氧基丙酰氯质量指标中没比旋度这一项,我一失败了,人人都是诸葛亮。”毛工火气上来了。
其实,这不能怪任何人,碘帕醇是新产品,中间体与原料质量标准根本没有建立,大家也是走一步发现些新问题,讨论起来后,从来各舒己见,关系的是毛工资格老,面子观念重,起了误会。
又是一星期,小试比旋度的问题还是没得到克服,更换了硫酸氢钠作为催化剂,改善了许多,可始终达不到外购的水平,毛工又一次绝望了。
实验受阻,毛工到省城找老师请教与查资料,一周后回到誓太灵再次参加技术分析会,第一个发言的是王涛锦,一上台就说:“在王部长的指导下,已完成了乙酰氧基丙酰氯的中试,得到八十九千克包括比旋度在内所有指标都合格的产品,已检测完成。”
就一星期完成了小试与中试,这怎么可能?毛工极惊讶地问王涛锦怎么做的。
“王部长指导我们把乳酸水处理后,滴到醋酐中,不加催化剂,消旋的问题就这么解决了。”王涛锦轻描淡写地说。
转天,毛工递上了辞职报告,技术一部二部又重新合并成为技术部。
因为碘海醇与左氧扩产,中试操作人员大部分被抽走,只留下叶日月、陈一民、陈侯封等三个班组长,无可奈何之下,为确保碘帕醇中试进程,王近之只得让所有的实验员都下车间作操作工。
中试团队虽不能说身经百战,但这一年内就试过十多项技改,实操经验相当丰富,碘帕醇试车的前几步都十分顺利,很快,就试到了碘帕醇水溶液了,如何把残留的少量dac夹带干净是产品能否被树脂吸附住的关键。
夹带了二次,小试跟踪吸附能力不强。又夹带了三次,吸附性略有提高,可还是没达到小试值。五次夹带总时间已有二十四小时,小试与中试相差的居然有这么大,小试一般三次夹带效果就很好了。
王近之想了想,干脆吩咐从连续的减压水汽冲馏,控制冲馏出来的水总量,每出水三倍,小试取样吸附一次。
二小时后,冲出的水量达到三倍,取样小试吸附,能牢牢地挂在树脂上了。能吸住,洗脱时杂质的分离度就好,得到的粗品质量就高。
进柱后水洗纳滤,料液的洗脱速度比小试的更慢,王近之既高兴又担扰,高兴的是质量将有保障,担扰的是生产周期会延长。
洗柱由计划的九小时延至三十一小时,主料收集完毕,经纳滤喷干后得到碘帕醇粗品,重量收率一百零三,已乎接近理论,可是,有一个指标比小试的高,小试氯代物只有零点一,而中试有零点二二。
对中试而言,小事一桩,多精制一次,影响些收率,但对今后的生产而言就是大事了,十多个百分点的成本呢,虽然说碘帕醇目前来说没什么订单,可谁又能保证它将来的市场会有多大呢?
“将来的市场会一步一步委缩,因为它的渗透压比碘海醇略高,副作用大一些,要不,我们专攻碘海醇,做精做强?”中试总结会议上,王近之提议。
三百九十章 溶剂残留
要查明氯代物高的原因,首先得确定氯的来源,亳无疑问,是由酰氯上掉下的氯以某种形态进攻苯环,替代了其中的碘或进攻二碘化合物在空位上氯。氯离子不可避免,唯一能做的就是控制后处理条件更平和,从而使氯代物含量保持在更低水平,而中试比小试强烈的条件只有夹带dac这一步。
要从源头解决,可以把中间体乙酰基碘帕醇在乙酸乙酯结晶后用冷的乙酸乙酯漂洗,去除dac,只是一次性收率会降低,操作与管理复杂化,并且,要验证它还得再进行二批中试。
“近段时间中试设备没其它试生产任务,立即安排三批中试,为将来做好准备。”吴总的决定永远就这个基调,天下武功,唯快不破,产品开发,速度第一。
乙酸乙酯打浆,淋洗母液下一批打浆时套用以确保收率,滤出的固体外送顶空进样检测dac溶剂残留,同时,检测氯代物杂质指标,结果显示小于百分之零点一,各项结果都比较满意,水解后的样品进柱吸附了,第一批收率有点低,但可以理解,一是母液料中损失了一部分,二是因为树脂柱是固定的,相对的吸附损失也是固定的,两个因素一加,收率自然偏低。
连续三批过柱结束,得到一百四十九千克的喷干粗品,收率达到预期目标,如果能够一次性精制合格,成本就可以达标了。
乙醇小试重结晶烘干送至分析室后,不待分析人员吩咐,实验员自个配样把比旋度给检测了,符合质量标准。液相配样开始,技术应用部的人上到部长下到实验员走马灯似地到液相室去。负责进样的小姑娘杨靓青以为是那个大学生看中她,大家替他相亲的,慌得直往办公室里躲。
“我们知道你名花有主了,只是叫你把电脑打开,看一下碘帕醇的分析结果,没其它意思。”王近之半开玩笑地对着她大喊道。
液相结果出来了,主峰与相关杂质都符合质量指标的要求,氯代物与收率的难关过去了,其它指标如灼烧残渣、残留溶剂等检测时间虽长,但凭经验推导,生产控制难度较低,在以前的几个造影剂产品中没有不合格的先例,虽然没出最后结果,众人欢呼雀跃,又有奖金可以拿了。
第二天,结果出来了,其它指标都合格,可乙醇残留不合格。
“现在是600pp,指标要求为200pp,超了好几倍。”赵定岳手拿分析单。
这是小事,把温度升高几度,真空多烘